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5153飞机左发掉电故障分析(737NG) [复制链接]

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发表于 2011-4-10 18:23:08 |只看该作者 |倒序浏览
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2#
发表于 2011-4-10 18:23:39 |只看该作者

5153飞机左发掉电故
障分析
北京技术组制作
故障背景
B5153飞机06年5月10日过站反映,空中左发掉电,重新
接通后正常,地面测试GCU1上无故障代码,电源系统测试
正常。从5月10日起到6月16日5153飞机左发掉电故障重复出
现了17次,每次的故障现象完全相同:都是飞机在空中,左
发电源正常的情况下突然断开,重新接通,左发电源可以正
常使用,地面检测不到任何故障信息,地面试车检查故障从
未出现。
6月16日5153飞机北京航后,组织排故小组专门进行5153
电源故障的排除工作。最终发现接线块TB801上XB1接点插
钉松动,造成火警—GCU1线路的瞬时断路,而导致左发电
源空中断开。重新接线后故障排除。
排故过程分析
B5153飞机左发掉电故障从出现到最
终排除经历了一个月的时间,完成了
大量的排故工作,有很强的典型性。
从排故过程看大致可以分为两个阶
段:
1. 盲目的换件和串件阶段。
2. 通过研究分析,确定排故方案,最终
排除故障的阶段。
第一阶段:
B5153飞机掉电故障非常特殊,首先间断性极强,平
均2-3天出现一次,而且只在空中出现,地面试车检查时,
故障从未出现过。而且出现掉电情况后,只要再次衔接发
电机供电电门,就可以马上恢复正常供电。其次:无任何
故障代码,自检GCU和BPCU没有任何故障记录。
正是由于这个故障的特殊性,给排故带来了很大的困
难,在排故的第一阶段,排故的思路是不清晰的,排故工
作局限在量线和反复更换与左发电源系统相关联的部件
上。在这个阶段,先后更换(或对串)了GB1,GCU1,
SPCU,左发IDG,BPCU,DEU,左发导线束,P91板,电
源控制面板,火警控制面板等,其中有的部件更换了2-3
次。可以说在这个阶段,所有与左发电源相关的部件全部
更换了一遍。
第一阶段:
在这个阶段也完成了大量的量线工作,可以说凡是与
左发电源控制相关的线路,全部经过了测量,但没有发现
问题。
这个故障实际是由电源控制线路断路造成的,为什么
在量线的过程中没有发现断路现象呢?这是因为,这个电
路上的缺陷不是一直存在的,可以说这个线路上的问题在
绝大多数的时间里都没有表现出来,只有在震动,温度或
其它条件的影响下,这个缺陷才会瞬间出现。对于这样的
线路缺陷,量线的方法是很难发现问题的。
第二阶段:
第一阶段的排故工作没有取得效果,技术组工程师对
这个故障进行了更深一步的研究和分析,并制定了一个排
故方案,正式这个排故方案使得左发掉电故障得以最终排
除。
下面把这个故障的分析思路和排故方案进行简要的说
明。
分析思路:
首先,这是一个发动机掉电的故障,而且根据跟机观察
的结果,可以确定,左发的GCR和GB都断开了。GCR和GB
断开的条件是有区别的,如果GCR断开GB则肯定断开,而
GB断开GCR不一定断开。仅有GB断开的情况,发电机的电
压和频率都是正常的,GCR断开发电机电压和频率都为0。
那么我们看一下使得GCR断开的条件都有哪些:人工关
断发电机电门;发动机火警;发电机电源质量问题(欠压,
超压,欠频,过频,过流,差动,相序错误,旋转二极管短
路)。GCR断开的结果是,GCU不再给发电机提供励磁电
压,发电机停止发电。

分析思路:
当发电机电源出现质量问题(欠压,超压,欠频,过
频,过流,差动,相序错误,旋转二极管短路)时,GCU
会断开GCR,同时GCU也会记录故障状态,使得相应的故
障指示灯点亮。而5153飞机左发电源故障最特殊的一点就
是:GCU上没有任何故障灯。从原理和线路图上都可以分
析出下面的结果:只有发动机电源正常关断或发动机灭火手
柄提起这两种情况,GCU会断开GCR同时又不会记录故障
信息。因为GCU认为此时断开GCR是正常的操作,不是一
种故障保护。
分析思路:
通过这个分析,我们就把故障点缩小到这两条线路上,
从前面的工作内容看,电源控制面板,火警控制面板,
GCU都已经更换过了,也就是说这两条线路上的相关部件
都已经更换过了,所以问题只能在线路本身上。下面我们分
别看一看这两条线路的情况
28V直
流电
28V直
流电

分析思路:
从线路中可以看到,如果GCU上电插头D10890B的64#
插钉感受到了28V直流电,GCU会自动断开左发电源GCR,
同时,如果GCU上电插头D10890A的55#插钉如果感受不到
28V直流电,GCU就会认为左发出现了火警情况,也会自动
断开左发电源GCR,这两种情况,GCU都是不会记录故障
信息的。
在这两种情况中,第一种情况是很难出现的,而发动机
火警面板到GCU之间的线路出现断路,就会造成第二种现
象。这种情况出现的可能性较大,所以技术组根据这个分析
结果制定了排故方案。
排故方案:
这个排故方案分为两步:
第一:检查火警控制面板到GCU之间的线路,特别是接
线块TB801 XA1 XB1。
第二:如果检查仍未发现问题,使用导线短接GCU后的
电插头D10890A的45#和55#插钉,这两个插钉短接后,将车
底隔离火警控制面板到GCU之间的线路。可以有效地隔离
故障。
排故结果:
6月16日5153飞机北京航后,组织排故小组专门进行
5153电源故障的排除工作。在进行第一套排故方案时,最终
发现接线块TB801上XB1接点插钉松动,造成火警—GCU1
线路的瞬时断路,而导致左发电源空中断开,重新接线后故
障排除。
通过故障原理我们也可以看出,第二套排故方案同样时
有效的,如果执行了第二套排故方案,故障也将被隔离到火
警到GCU1这条线路上来。
总结:
这次5153左发动机掉电故障的排除,充分
体现了原理分析在排故过程中的重要作用,
正确的分析可以使得排故工作更加直接有
效,可以大大减少排故时间,避免一个故障
多次重复发生。
谢谢收看!

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发表于 2011-4-12 00:20:16 |只看该作者

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发表于 2011-7-31 06:06:26 |只看该作者
5153飞机左发掉电故障分析(737NG)

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发表于 2011-12-19 23:15:48 |只看该作者
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